6.5三相交流异步电动机出厂数据分析
6.5三相交流异步电动机出厂数据分析
当出厂试验数据超出标准时,应对其进行分析,找出产生的原因并设法加以解决。现将出厂试验(包括修理后的试验)时出现的异常现象及其原因对应关系列于下表6-8。
表6-8出厂试验异常现象及其原因分析序号现象原因分析
通电后不 U)配电设备中有两相电路未接通。问题一般发生在开关触点上起动(2)电机内有两相电路未接通。问题-般发生在接线部位
序号 | 现 象 | 原 因分析 |
2 | 通电后不 起动或缓慢 转动并发出 “嗡嗡”的异 常声响 | 配电设备中有一相电路未接通或接触不实。问题一般发生在 熔断器、开关触点或导线接点处。例如,熔断器的熔丝熔断、接触器或 断路器三相触点接触压力不均衡、导线连接点松动或氧化等 电机内有一相电路未接通。问题一般发生在接线部位。如连 接片未压紧(螺钉松动)、引出线与接线柱之间垫有绝缘套管等绝缘物 质、电机内部接线漏接或结点松动、一相绕组有开路故障等 绕组内有严重的匝间、相间短路或对地短路 有一相绕组的头尾交叉接反或绕组内部有接反的线圈 定、转子严重相擦(俗称“扫膛”) 电源电压过低 |
3 | 三相电阻 不平衡度 较大 | 三相绕组匝数不相等 电阻较小的一相绕组有严重的匝间短路故障 多股并绕的绕组,在连接点有的线股未连接好(漏接或漏焊) 有较严重的相间短路故障 |
4 | 三相电阻 平衡但都 较大 | 匝数多于正常值 各相绕组本应并联后引出但错接成了串联引出或并联支路数 少于正常值(如应2路并联错接成了 1路串联,或4路并联连接成了 2 路并联.此时电阻增加到正常值的4倍) 端部过长 所用电磁线的电阻率较大或线径小于标准值 |
5 | 三相电阻 平衡但都 较小 | 与电阻较大的各项原因相反 |
6 | 空载电流 三相不平衡 度超过标准 限值 | 同三相电阻不平衡度较大的原因 磁路严重不均匀。其中包括:定、转子之间的气隙严重不均:铁 心内外圆严重不同心;铁心各部位导磁能力严重不匀衡等 绕组有对地短路故障 |
7 | 空载电流 较大 | 定子绕组匝数少于正常值 定、转子之间的气隙较大 铁心硅钢片质量较差(出厂时为不合格品或用火烧法拆绕组时 将铁心烧坏) 铁心长度不足或叠压不实造成有效长度不足 因叠压时压力过大,将铁心硅钢片的绝缘层压破或原绝缘层的 绝缘性能就达不到要求 绕组接线有错误。如应三相星接实为三相角接(空载电流是正 常值的3倍以上)、并联支路数多于设计值(如应1路串联实为2路并 联,或2路并联实为4路并联.此时电流将成倍数地增长) |
序号 | 现 象 | 原 因分析 |
7 | 空载电流 较大 | (1) 额定频率为60 Hz的电机通人了 50 Hz的交流电(所加电压仍 为60 Hz的额定数)。此时的空载电流将是正常值的1. 2倍以上(理 论上是1. 2倍,但由于电机设计时一般将额定电压时的铁心磁密选择 在磁化曲线的“膝部”,即线性部分以上,所以实际上要大于1. 2倍,实 测数据表明•最高可达1. 7倍以上〉 (2) 电源电压高于额定值。在额定电压附近(特别是高于额定电压 时>,空载电流与电压的3次方(甚至于3次方以上)成正比,所以空载 电流的增加将远大于电压的增加 |
8 | 空载电流 较小 | 空载电流较小的原因与较大的各项原因大体相反。不同点在于电 流减小的幅度将小于因上述原因使空载电流增加的幅度。例如,应为 角接的电机接成了星接,则空载电流降为正确接法的1/3;当使用相同 的电压,但用60 HZ的电源给50 Hz的电机通电时,空载电流将减小 到60 Hz数值的1/:U 2(即50/60句0. 83)以下,但一般不会减小到0. 8 倍以下 |
9 | 堵转电流 三相不平衡 度超过标准 限值 | 2. 同定子三相电阻和空载电流不平衡的原因 3. 转子有严重的细条或断条现象 |
10 | 堵转电流 较大 | (1>同空载电流较大的所有原因 (1) 转子铸铝的电阻率小于设计要求,即铝的成分太纯(含铁量 过少) (2) 用错了转子,并旦所用的转子电阻小于应用的转子 |
11 | 堵转电流 较小 | 堵转电流较小的原因与较大的原因大体相反 |
12 | 空载损耗 较大 | 因装配不当造成转子转动不灵活,或轴承质量不佳、轴承内加 得润滑脂过多等原因,使机械摩擦损耗过大 错用了大风扇或扇叶较多的风扇 铁心硅钢片质量较差(出厂时为不合格品或用火烧法拆绕组时 将铁心烧坏) 铁心长度不足或叠压不实造成有效长度不足 因叠压时压力过大,将铁心硅钢片的绝缘层压破或原绝缘层的 绝缘性能就未达到要求 |
13 | 堵转损耗 较大或较小 | 与堵转电流较大或较小的原因基本对应相同 |